
安徽偉工機械科技有限公司
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夾渣缺陷是指干砂粒、涂料及其他夾雜物在澆注過程中隨著鐵水進入鑄件而形成的缺陷。在機加工后的鑄件表面上,可看到白色或黑灰色的夾雜物斑點,單個或成片分布,白色為石英砂顆粒,黑灰色為渣、涂料、泡沫模型熱解后殘留物和其他夾雜。這種缺陷俗稱為“進砂”或“夾渣”,在消失模鑄造生產中該缺陷是一種很常見的缺陷。
幾乎采用消失模鑄造的工廠是普遍存在的,且很難。只有在每一道工序上采取多種措施且操作才能把“夾渣”降到很低,取得比較滿意的效果。 在消失模鑄件冷卻打箱后未清理前,根據鑄件及澆注系統表面狀況,即可以判定有沒有進砂和夾渣缺陷。如果澆口杯、直澆道、橫澆道、內澆道和澆口表面或連接處以及鑄件表面粘砂嚴重或有裂紋狀粘砂存在,則基本可以肯定鑄件有夾渣和進砂缺陷。砸斷澆道棒或澆道拉筋,可看到斷口上有白點,嚴重時斷口形成一圈白點。這樣的鑄件,特別是板狀、圓餅狀鑄件機加工后加工面上就會有白色、黑灰點缺陷。如果工序操作規程控制不嚴格,生產的鑄件嚴重的影響了鑄件質量和定單完成的進度。







1.在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵液晶粒均勻,尤其是細化石墨;
2.適量增加外來異質(如硫化物),孕育效果,A型石墨的形成;
3.控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達到合適成分。
這些措施,對不同結構的鑄件產品是有差別的,需在實踐中掌握。
某公司某日,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵液,澆注液壓閥G03、G02等產品,經解剖內部組織發現大面積顯微縮孔、縮松、縮裂,共830只全部報廢。檢測布氏硬度HBS241,化學成分C 3.27%,Si 1.78%,Mn 0.83%,S 0.087%,P 0.04%。珠光體,E形石墨達80%(A型20%),石墨長度5級。據有關人員研究分析,應是鐵液材質出了問題。
化學成分分析的結果,對一般的薄壁HT300鑄件來說似乎是正常的,然而對于液壓閥鑄件(壁較厚)卻出了問題。此缺陷成因:初步判斷是鐵液中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松、縮裂,也就是說鐵液中的S、Mn含量超出鑄件所適應的范圍(對不同鑄件其成分量有差別)。
由于在熔煉中加入了量的增S劑,鐵液中的S、Mn含量積累達到程度,就會導致鐵液含S量超出鑄件自身正常凝固結晶的要求,從而產生此類缺陷。對策:停止加入增S劑,調整Mn的含量,HT300灰鐵的五元素的正常含量,調整后,缺陷全部。


高精度鑄鐵平臺的構成要素
一、厚度要求:主要包括平臺上工作面厚度,側圍厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。
二、材質要求:鑄鐵HT200-300,硬度:HB170-240。
三、人工退火:在回火窯經過600-700度高溫退火時效處理。
四、自然時效:按標準應該是2-3年自然時效,由于此工序時間太長,企業受資金周轉影響已不可能等待那么長時間,多以激振器通過振動時效代替。雖然這種工藝的效果尚未明確,但在上已普遍使用。
五、與氣孔:0級與1級平臺不允許有氣孔與,2級和3級可以用與平臺同材質固體填充氣孔。注意:填充物的的硬度要低于平臺本身的硬度。

張經理先生
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